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Y355—4电动机故障分析及处理(图)

作者:邦得资讯 | 来源:互联网 | 日期:2007-09-11 21:52 | 点击
     引言
  电动机是企业生产中使用最广泛的动力设备,其可靠性将直接影响生产,尤其消防系统的电动机对于安全生产是至关重要的。电动机的轴承故障在设备运行中占有很大的比例,因而对于轴承的选择、使用和检修的质量是非常重要的。因检修过程无法准确的测量和判断电动机故障原因,造成检修质量和时间长,电动机的故障无法消除,对生产造成很大的影响。下面就检修过程中轴承的选择和配合故障处理进行介绍交流,以提高电动机检修质量,确保生产安全。

     1、电动机轴承声音异常
  2003年3月7日,消防泵房220KW消防泵(P601/5)电动机运行过程中电动机前轴的声音出现异常,声音尖锐刺耳,尖锐的声音不是由于电磁噪音引起的,同时也不是轴承缺少润滑油轴承干磨的声音,杂音持续周期约2分钟,然后间隙为2分钟,出现的频率如下图:声音异常无法正常的工作。用测振仪(VM—63)测量轴承的幅值振动值为0.018mm,声音异常时高频干扰加速度值为55.2m/s2,有时甚至达到101 m/s2 ,远远超过标准值28 m/s2 。同时运行过程中,电动机的转子出现一阵一阵的声音,电动机的电流波动比较大。


  该电动机为Y355—4,220KW,轴伸端采用深沟柱轴承N322承载,非负荷端采用深沟球轴承N322承载。由于轴伸端采用间隙配合,无法调整轴承的轴向定位尺寸。在检修过程中发现内油盖有稍微的磨损痕迹,但十分的不均匀;并且轴承有两个深沟柱有损伤,测量轴承、端盖和内外挡油小盖的定位尺寸,经测量并计算:B=66.1mm,B1=50.0mm,L1=7.7mm,L2=7.6mm;
 



L=B—L1—L2—B1=66.1—7.7—7.6—50.1=0.7mm
其中:B——实际装配时电动机的大端盖尺寸
L1——外挡油环小盖到大盖止口
L2——内挡油环小盖到大盖止口
B1——轴承的宽度
L——轴承与端盖间的间隙
经过计算轴承的允许间隙为0.7mm,当电动机的轴承温度达到100摄氏度,轴承的膨胀值约0.9 mm,不能达到电动机正常运行的要求。

      2、故障分析处理
  经过多次更换深沟柱轴承,电动机的噪声声音不仅没有消失,而且声音的异常周期为4分钟。轴承的异常声音与电动机的金属摩擦声音相差极大,同时又不是电动机的轴电流泄漏状况的声音。根据轴承的特点进行分析:由于电动机原来采用NU型深沟柱轴承,允许电动机轴向的串动;轴承内圈两侧有挡边,外圈无挡边,因此允许一定范围内机轴相对轴承作双相轴承位移,可以承受机轴热膨胀引起的长度变化,适合非定位轴承;同时轴承的间隙相对深沟球轴承来说比较偏大,但轴承的受力为线形,比深沟球轴承点受力好;同时电动机轴承运动时的轨迹不是一个圆形而是一个椭圆,运行时由于深沟柱(或深沟球)和滚道之间存在间隙,运行时受力的不同使得轨道成椭圆形,运行的剖面图如右图:从图中可以知道,电动机运行时,轴承的受力主要是下部受力较大,同时深沟球运动的轨迹为椭圆形。对于深沟柱轴承其受力点为一条直线,在高速运转的过程中,由于轴承的间隙,受力点就不是一条直线,而是形成抛物曲线的轨迹。更换为深沟球轴承后,由于轴承间隙较小,滚珠与滚道的接触受力点始终为一点,并且运行轨迹的裕度小,因此运行的声音平稳,不正常的声音消失了。
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